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铝活塞石墨喷涂工艺优化

时间:2013-06-25 08:52:26  来源:内 燃 机 与 配 件  作者:张 斌

  〔摘要〕本文论述了铝合金活塞表面石墨喷涂工艺改进过程及方法。 通过改进,优化了喷涂工艺,降低了生产成本,改善了生产环境。
  〔关键词〕石墨喷涂 工艺 试验 改进
  
  1 前言
  滨州渤海活塞股份有限公司需表面处理的产品中, 裙部喷涂石墨产品的月均产量为 3-5 万只。喷涂石墨产品的原工艺流程包括:磷化、清洗、石墨喷涂。 其中喷涂石墨产品各流程单只原材料成本(见表1):
  
  磷化成本占总成本的62.5%。
  因喷涂过程中磷化流程存在有害物质,喷涂现场空气质量检测结果为:空气里粉尘和蒸汽中磷酸及其化合物粉尘达到70%。因为存在有害物质,从而又产生处理费用(见表2):
  
  2 现有情况
  行业内石墨处理有两种处理方式:印刷石墨与喷涂石墨。 其中印刷石墨工艺,未采用磷化工艺进行预处理,结合力完全满足产品性能要求。 喷涂石墨工艺与之有可比性,同样是通过粘结剂(种类不同)将石墨粘附在活塞表面,所以其工艺过程具有可参考借鉴性。
  喷涂前预处理的作用是更好的吸附粘结剂及其填料。 其中有两种方式:一是在基体表面形成孔隙,增加吸附能力;二是基体表面清洁无油污,依靠粘结材料自身粘结力实现良好的吸附效果。 在我们传统的喷涂前预处理生产中,磷化反应所获得的主要成分为磷酸铝和磷酸铬。 这两种物质是主要污染源。
  我们可以通过改变预处理方式达到减少污染,降低成本的目的。
  喷涂石墨实际上是石墨涂层内的粘结剂与铝基体的粘合,我们喷涂石墨中选用的是高粘度改性酚醛树脂,该树脂与铝基体结合数据如下,远优于行业标准。
  从粘结剂性能分析,我们现在使用的粘结剂能够达到与铝基体足够的粘合强度,从而保证石墨与铝基体的结合力。
  理论分析,石墨作为填料可影响结合力,应根据不同的基料选择合适的石墨粉比例。 石墨中丙酮、乙酸乙酯和粘结剂的含量的确定同样影响石墨结合力。
  所以可以通过调整喷涂石墨中各成分含量来达到最佳粘结力,进而保证石墨与铝基体结合力。
  3 改进过程
  我们首先通过各成分正交试验的方法寻找最佳工艺配方,选用YC6108ZLQB产品进行工艺试验:
  (1)实验目的:寻找结合力最好的石墨溶液配方
  (2)实验考核指标:石墨脱落率;
  (3)试验因素:A、石墨粉含量 B、粘结剂含量C、丙酮含量 D、乙酸乙酯含量;
  (4)选用正交表类型:选用L9(34 )正交表;
  (5)选位级(见表4)
  A、石墨粉含量:原含量中差 原含量×0.9倍 原含量×1.1倍
  B、粘结剂含量:原含量中差 原含量×0.9倍 原含量×1.1倍
  C、丙酮含量:原含量×1.2倍 原含量×1.4倍 原含量×1.6倍
  D、乙酸乙酯含量:原含量×1.2倍 原含量×1.4倍原含量×1.6倍
  (6)正交试验结果(见表5):
  (7)结果分析:
  1. 各因素对结果影响的重要程度, 极差R最大者,就是对结果影响程度最大,R最小则影响程度最小。 从实验结果分析, 因素重要程度的次序是D→C→B→A。
  2.从实验结果直接看A1B1C3D2是最佳工艺条件。
  3.算一算:从水平之和(越小越好),可以看出,最好的工艺条件是A1B1C3D3。
  从趋势图1看,C因素、D因素还有潜力可挖,随着丙酮和乙酸乙酯比例的增高,石墨的脱落率有逐渐下降的趋势。
  (8)根据(7)的结果进一步进行试验 :我们进一步在A1B1C3D3配方基础上增加丙酮和乙酸乙酯的比例,继续试验,试验中我们将产品进行直径区分,根据实际生产产品情况,我们将产品分为:直径在135mm以下及直径在135mm以上两类。实验结果(见表6):
  通过实验结果判断, 直径在135mm以下的产品石墨层结合最好的为实验7,直径在135mm以上的产品石墨层结合最好的为实验4。
  根据上述进行的调整部分成分比例对比试验和各成分正交试验,我们得出最佳的工艺配比:
  A、石墨粉含量: 原含量中差
  B、粘结剂含量: 原含量中差
  C、丙酮含量: 原含量× 1.71-1.8倍
  D、乙酸乙酯含量: 原含量× 1.8-1.9倍
  在此配方下进行小批跟踪试验(见表7):
  但是仍然存在0.9—1.8%的石墨脱落率,产品仍然存在脱落隐患。 为达到石墨脱落率0%的效果,我们需要进一步进行最佳配置方法试验。
  进行配制方法改进试验:
  在溶液配比试验完成之后,只有配置溶液的方法未改变。 传统的溶液配制方法是:将粘结剂从桶内称重倒出,混上称好的石墨粉,搅拌均匀后,再加入适量的溶剂。
  经过现场实地细致观察,发现粘结剂在桶内倒出时,桶内的物质呈现上下轻微分层的现象。
  改进方法:在配置石墨溶液前,将粘结剂进行晃动,使粘结剂充分混合均匀,然后倒出,再进行配置,溶液配置比例同上。
  将按上述方法配置的石墨溶液进行喷涂试验,实验结果(见表8):
  4 结束语
  在此工艺配方条件下,2012年累计喷涂生产45万只, 其中我们对产品的石墨结合力进行抽查检测,石墨合格率为100%,优于原工艺方法98.5%的结合力比例。 该项技术改进,取消了磷化处理,降低了喷涂生产成本,改善了生产环境。
  
  
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